冀中股份东庞矿采煤机“华丽变身”节支430万
“采煤机在刮板机上行走正常,齿轨轮和齿条啮合良好,摇臂油温、油位正常,无异响,达到使用标准。”5月7日,在冀中股份东庞矿机修厂综掘车间大院内,机器轰鸣,人头攒动,职工们忙碌着对改造完毕的MG500/1130-WD型采煤机进行试车验收工作。
在试车现场,记者看到,改造之后的采煤机与普通采煤机相比,短了一大截。
“《超短综采工作面采煤机研发与制造》是东庞矿实施的一项公司级‘增节降’项目,目的是通过对采煤机机身布局进行改造,以适应2702外工作面超短里切眼回采要求,初步估算,该项目可节约新设备购置资金430余万元。”该矿副矿长张建中介绍。
据了解,为了使煤炭资源颗粒归仓,该矿从设计源头入手,圈定的2702外工作面,边角煤呈“斧头”状,里切眼长度仅为22米,属超短综采工作面,该矿现有采煤机中并没有可以直接适用于2702外工作面的采煤机机型。MG500/1130-WD型采煤机适用该工作面4.6米采高,但是其机身长度为15.5米,最小回采长度在31米以上,采煤机在2702外工作面使用,存在煤壁中部无法截割的问题。
而国内现有短壁采煤机,多采用单摇臂、单牵引部设计方式,受机身长度限制采高最高不过3.5米,同样不适用该工作面4采高。而如果向煤机厂订制一台采高5米的短煤壁新采煤机,需要厂家重新设计,工期长,造价高,采购费用预计需要450万元左右。
“我们能不能给采煤机‘瘦瘦身’,缩短采煤机机身长度,从而使它能够适应2702外回采要求呢?”2020年11月份,在一次机电例会上,张建中提出了解决问题的新方式。
思路一变天地宽。在严密调研和论证的基础上,该矿机修厂提出了可行性研发方案:调整采煤机机身布局,将采煤机左右牵引部直接进行对接,用定制的液压拉杠连接紧固。同时,他们自行设计制造了中间电控箱,将其置于牵引部上部,最终减小机身长度3米。并且,在工作面超短段回采结束后,采煤机可恢复为正常连接方式,为保证生产连续性奠定坚实基础。
经测算,本改造项目总费用为20万元,在节省设备采购资金430万元的同时,缩短了新设备采购周期,也为东庞矿今后机电设备技改革新积累了宝贵经验。
“当前,采煤机已经解体下回到2702外工作面进行安装,我们将派出技术骨干到安装和生产队伍跟班,持续关注采煤机应用情况。”该矿机修厂厂长魏永胜说。
(冀中股份东庞矿 高明晓)