优化改造提升性能 减少设备购置资金
ag贵宾会峰峰集团升级翻新旧支架节约资金五千万
进入4月份,ag贵宾会峰峰集团天择结构件公司厂房内异常忙碌,工作人员正在认真拆解百余台老式ZZ4800/18/39D支架,随后将按照改造好的样机进行升级。此次修理不是单纯更换部件,而在修理的基础上优化提升支架的各项参数指标性能,使其不仅能适应地区条件变化,还大幅提升内在质量,延长使用寿命,实现支架的再制造。相对于制作新支架,单套支架节约设备投资资金13万元,400余套支架共节约资金达五千万余元。
随着ag贵宾会峰峰集团各矿井采深逐步加大,开采地质条件发生变化,老式ZZ4800/18/39D支架由于没有伸缩梁结构,不能实现及时支护顶板,结构形式已不能满足安全生产需要。加上支架使用年久,结构件出现了不同程度的变形、开裂、基体锈蚀,立柱及千斤顶腐蚀尤其严重。因使用量大,若淘汰购置新支架将花费大笔资金。为节约资金,该集团创新思路,发挥所属天择公司支架制作修理优势,决定对ZZ4800/18/39D支架进行“大修+改造+电液控”升级改造。针对目前深部地区开采条件变化,开采倾角和仰俯斜开采越来越普遍的情况,为支架顶梁增加了伸缩功能,增加护帮板长度、宽度,大幅提高适应性能,满足大采高及仰采需要。同时在满足使用强度的前提下,对新改造的前梁、伸缩、护帮等结构件进行轻量化设计。通过优化结构、采用高强板减轻重量,减少了支架整体重心前移量,提升了产品使用稳定性。针对受各矿井井下水质影响,支架立柱千斤顶在使用过程中损坏情况严重的情况,对立柱、推移、伸缩千斤顶表面镀层,分别采用了镀双铜合金、激光熔敷、铜合金打底再镀铬三种新工艺,提高立柱及千斤顶寿命。
为全面提升支架内在质量,天择公司从冲洗、挑选、拆解到修理、整形、组装、验收,全程监控严格把控各个工序的关键点,实行“一架一档”保证每个支架都有记录,且可追溯。对支架各单元拆解至最小件,对每个结构件清煤、除锈并整形修复,所有焊缝进行百分百全检,对关键部位焊缝修理后进行探伤检测,保证改造后的内在质量。对整修以及新制作的销轴进行镀锌处理,提高耐腐蚀性,增加喷砂工艺提升外观质量。由于支架基体锈蚀严重,仅靠传统人工抛光、打磨、冲洗工序,无法保证外观质量,天择公司通过对标先进单位,改进大修支架结构件表面修复工艺,在采用喷砂抛丸处理后,结构件基体表面光滑平整,焊缝情况一目了然。改造后的支架已通过验收,各项参数指标性能优良,能适应地区条件变化的要求,特别是立柱、推移、伸缩表面处理工艺的提升,大大提升了支架质量,延长了支架正常使用寿命,为矿井安全高效生产提供了强有力保障。
(ag贵宾会峰峰集团新闻传媒通信中心 叶淑红 申恩寰)